- 相關(guān)推薦
數(shù)控機床故障分析與維修經(jīng)驗總結(jié)
數(shù)控機床加工柔性好,精度高,生產(chǎn)效率高。但是也會經(jīng)常產(chǎn)生故障,這就需要維修人員有足夠的知識和能力去判斷分析床故障分析!為此,小編為你整理了一篇維修老手的經(jīng)驗總結(jié),一起來學(xué)習(xí)吧!
數(shù)控機床的應(yīng)用越來越廣泛,其加工柔性好,精度高,生產(chǎn)效率高,具有很多的優(yōu)點。但由于技術(shù)越來越先進、復(fù)雜,對維修人員的素質(zhì)要求很高,要求他們具有較深的專業(yè)知識和豐富的維修經(jīng)驗,在數(shù)控機床出現(xiàn)故障才能及時排除。
在數(shù)控機床的應(yīng)用越來越廣泛。我公司有幾十臺數(shù)控設(shè)備,數(shù)控系統(tǒng)有多種類型,幾年來這些設(shè)備出現(xiàn)一些故障,通過對這些故障的分析和處理,我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)驗。下面結(jié)合一些典型的實例,對數(shù)控機床的故障進行系統(tǒng)分析,以供參考。
一、NC系統(tǒng)故障
1.硬件故障
有時由于NC系統(tǒng)出現(xiàn)硬件的損壞,使機床停機。對于這類故障的診斷,首先必須了解該數(shù)控系統(tǒng)的工作原理及各線路板的功能,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進行分析,在有條件的情況下利用交換法準確定位故障點。
例一、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM3的數(shù)控機床,其PLC采用S5─130W/B,一次發(fā)生故障,通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),在加工中不起作用,不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值。通過對NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,我們認為PLC的主板有問題,與另一臺機床的主板對換后,進一步確定為PLC主板的問題。經(jīng)專業(yè)廠家維修,故障被排除。
例二、另一臺機床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數(shù)控系統(tǒng),其加工程序程序號輸入不進去,自動加工無法進行。經(jīng)確認為NC系統(tǒng)存儲器板出現(xiàn)問題,維修后,故障消除。
例三、一臺采用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的數(shù)控銑床,一次發(fā)生故障,工作時系統(tǒng)經(jīng)常死機,停電時經(jīng)常丟失機床參數(shù)和程序。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)主板彎曲變形,經(jīng)校直固定后,系統(tǒng)恢復(fù)正常,再也沒有出現(xiàn)類似故障。
2.軟故障
數(shù)控機床有些故障是由于NC系統(tǒng)機床參數(shù)引起的,有時因設(shè)置不當,有時因意外使參數(shù)發(fā)生變化或混亂,這類故障只要調(diào)整好參數(shù),就會自然消失。還有些故障由于偶然原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),這類故障有時必須采取強行啟動的方法恢復(fù)系統(tǒng)的使用。
例一、一臺采用日本發(fā)那科公司FANUC-OT系統(tǒng)的數(shù)控車床,每次開機都發(fā)生死機現(xiàn)象,任何正常操作都不起作用。后采取強制復(fù)位的方法,將系統(tǒng)內(nèi)存全部清除后,系統(tǒng)恢復(fù)正常,重新輸入機床參數(shù)后,機床正常使用。這個故障就是由于機床參數(shù)混亂造成的。
例二、一臺專用數(shù)控銑床,NC系統(tǒng)采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,在批量加工中NC系統(tǒng)顯示2號報警“LIMIT SWITCH”,這種故障是因為Y軸行程超出軟件設(shè)定的極限值,檢查程序數(shù)值并無變化,經(jīng)仔細觀察故障現(xiàn)象,當出現(xiàn)故障時,CRT上顯示的Y軸坐標確定達到軟件極限,仔細研究發(fā)現(xiàn)是補償值輸入變大引起的,適當調(diào)整軟件限位設(shè)置后,故障被排除。這個故障就是軟件限位設(shè)置不當造成的。
例三、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床,一次出現(xiàn)問題,每次開機系統(tǒng)都進入AUTOMATIC狀態(tài),不能進行任何操作,系統(tǒng)出現(xiàn)死機狀態(tài)。經(jīng)強制啟動后,系統(tǒng)恢復(fù)正常工作。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài)。
3.因其它原因引起的NC系統(tǒng)故障有時因供電電源出現(xiàn)問題或緩沖電池失效也會引起系統(tǒng)故障。
例一、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,一次出現(xiàn)故障,NC系統(tǒng)加上電后,CRT不顯示,檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)上“COUPLING MODULE”板上左邊的發(fā)光二極管閃亮,指示故障。對PLC進行熱啟動后,系統(tǒng)正常工作。但過幾天后,這個故障又出現(xiàn)了,經(jīng)對發(fā)光二極管閃動頻率的分析,確定為電池故障,更換電池后,故障消除。
例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床,有時在自動加工過程中,系統(tǒng)突然掉電,測量其24V直流供電電源,發(fā)現(xiàn)只有22V左右,電網(wǎng)電壓向下波動時,引起這個電壓降低,導(dǎo)致 NC系統(tǒng)采取保護措施,自動斷電。經(jīng)確認為整流變壓器匝間短路,造成容量不夠。更換新的整流變壓器后,故障排除。
例三、另一臺也是采用西門子SINUMIK 810的數(shù)控機床,出現(xiàn)這樣的故障,當系統(tǒng)加上電源后,系統(tǒng)開始自檢,當自檢完畢進入基本畫面時,系統(tǒng)掉電。經(jīng)分析和檢查,發(fā)現(xiàn)X軸抱閘線圈對地短路。系統(tǒng)自檢后,伺服條件準備好,抱閘通電釋放。抱閘線圈采用24V電源供電,由于線圈對地短路,致使24V電壓瞬間下降,NC系統(tǒng)采取保護措施自動斷電。
二、伺服系統(tǒng)的故障
由于數(shù)控系統(tǒng)的控制核心是對機床的進給部分進行數(shù)字控制,而進給是由伺服單元控制伺服電機,帶動滾珠絲杠來實現(xiàn)的,由旋轉(zhuǎn)編碼器做位置反饋元件,形成半閉環(huán)的位置控制系統(tǒng)。所以伺服系統(tǒng)在數(shù)控機床上起的作用相當重要。伺服系統(tǒng)的故障一般都是由伺服控制單元、伺服電機、測速電機、編碼器等出現(xiàn)問題引起的。下面介紹幾例:
例一、伺服電機損壞
一臺采用SINUMERIK 810/T的數(shù)控車床,一次刀塔出現(xiàn)故障,轉(zhuǎn)動不到位,刀塔轉(zhuǎn)動時,出現(xiàn)6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進行分析,刀塔轉(zhuǎn)動是由伺服電機驅(qū)動的,電機一啟動,伺服單元就產(chǎn)生過載報警,切斷伺服電源,并反饋給NC 系統(tǒng),顯示6016報警。檢查機械部分,更換伺服單元都沒有解決問題。更換伺服電機后,故障被排除。
例二、一臺采用直流伺服系統(tǒng)的美國數(shù)控磨床,E軸運動時產(chǎn)生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警,觀察故障發(fā)生過程,在啟動E軸時,E軸開始運動,CRT上顯示的E軸數(shù)值變化,當數(shù)值變到14時,突然跳變到471,為此我們認為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,故障消除。
例三、另一臺數(shù)控磨床,E軸修整器失控,E軸能回參考點,但自動修整或半自動時,運動速度極快,直到撞到極限開關(guān)。觀察發(fā)生故障的過程,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時,其顯示的坐標值遠小于實際值,肯定是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動運動的,一般回參考點時,E軸都在Z軸的一側(cè),而修整時,E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間,然后回參考點,這時回參點也出現(xiàn)失控現(xiàn)象;為此我們斷定可能由于E軸修整器經(jīng)常往復(fù)運動,導(dǎo)致E軸反饋電纜折斷,而接觸不良。校線證實了我們的判斷,找到斷點,焊接并采取防折措施,使機床恢復(fù)工作。
三、外部故障
由于現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可變性越來越高,故障率越來越低,很少發(fā)生故障。大部分故障都是非系統(tǒng)故障,是由外部原因引起的。
1.現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備都是機電一體化的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,保護措施完善,自動化程度非常高。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作、調(diào)整、處理不當引起的。這類故障在設(shè)備使用初期發(fā)生的頻率較高,這時操作人員和維護人員對設(shè)備都不特別熟悉。
例一、一臺數(shù)控銑床,在剛投入使用的時候,旋轉(zhuǎn)工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題,經(jīng)過對機床工作原理和加工過程進行分析,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度裝置有關(guān),只有分度裝置在起始位置時,工作臺才能旋轉(zhuǎn)。
例二、另一臺數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺不旋轉(zhuǎn),通過PLC梯圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,計算機認為換刀過程沒有結(jié)束,不能進行其它操作,按正確程序重新?lián)Q刀后,機床恢復(fù)正常。
例三、有幾臺數(shù)控機床,在剛投入使用的時候,有時出現(xiàn)意外情況,操作人員按急停按鈕后,將系統(tǒng)斷電重新啟動,這時機床不回參考點,必須經(jīng)過一番調(diào)整,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū)。后來吸取教訓(xùn),按急停按鈕后,將操作方式變?yōu)槭謩樱砷_急停按鈕,把機床恢復(fù)到正常位置,這時再操作或斷電,就不會出現(xiàn)問題。
2.由外部硬件損壞引起的故障
這類故障是數(shù)控機床常見故障,一般都是由于檢測開關(guān)、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)、電氣執(zhí)行元件、機械裝置等出現(xiàn)問題引起的。有些故障可產(chǎn)生報警,通過報答信息,可查找故障原因。
例一、一臺數(shù)控磨床,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,出現(xiàn)故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,指示主軸冷卻系統(tǒng)有問題,而檢查冷卻系統(tǒng)并無問題,查閱PLC梯圖,這個故障是由流量檢測開關(guān)B9.6檢測出來的,檢查這個開關(guān),發(fā)現(xiàn)開關(guān)已損壞,更換新的開關(guān),故障消失。
例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控淬火機床,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機床不能工作。報警信息指示,淬火液面不夠,檢查液面已遠遠超出最低水平,檢測液位開關(guān),發(fā)現(xiàn)是液位開關(guān)出現(xiàn)問題,更換新的開關(guān),故障消除。
有些故障雖有報警信息,但并不能反映故障的根本原因。這時要根據(jù)報警信息、故障現(xiàn)象來分析。
例三、一臺數(shù)控磨床,E軸在回參考點時,E軸旋轉(zhuǎn)但沒有找到參考點,而一直運動,直到壓到極限開關(guān),NC系統(tǒng)顯示報警“EAXIS AT MAX.TRAVEL”。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,可能是零點開關(guān)有問題,經(jīng)確認為無觸點零點開關(guān)損壞,更換新的開關(guān),故障消除。
例四、一臺專用的數(shù)控銑床,在零件批量加工過程中發(fā)生故障,每次都發(fā)生在零件已加工完畢,Z軸后移還沒到位,這時出現(xiàn)故障,加工程序中斷,主軸停轉(zhuǎn),并顯示F97號報警“SPINDLESPEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題,檢查主軸系統(tǒng)并無問題,其它問題也可導(dǎo)致主軸停轉(zhuǎn),于是我們用機外編程器監(jiān)視PLC梯圖的運行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)刀具液壓卡緊壓力檢測開關(guān) F21.1,在出現(xiàn)故障時,瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見,PLC使主軸停轉(zhuǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)液壓壓力不穩(wěn),調(diào)整液壓系統(tǒng),使之穩(wěn)定,故障被排除。
還有些故障不產(chǎn)生故障報警,只是動作不能完成,這時就要根據(jù)維修經(jīng)驗,機床的工作原理,PLC的運行狀態(tài)來判斷故障。
例五、一臺數(shù)控機床一次出現(xiàn)故障,負載門關(guān)不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載門是由氣缸來完成開關(guān)的,關(guān)閉負載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現(xiàn)的。用NC系統(tǒng)的PC功能檢查PLC
Q2.0的狀態(tài),其狀態(tài)為1,但電磁閥卻沒有得電。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障,更換新的繼電器,故障被排除。
例六、一臺數(shù)控機床,工作臺不旋轉(zhuǎn),NC系統(tǒng)沒有顯示故障報警。根據(jù)工作臺的動作原理,工作臺旋轉(zhuǎn)第一步應(yīng)將工作臺氣動浮起,利用機外編程器,跟蹤 PLC梯圖的動態(tài)變化,發(fā)現(xiàn)PLC這個信號并未發(fā)出,根據(jù)這個線索繼續(xù)查看,最后發(fā)現(xiàn)反映二、三工位分度頭起始位置檢測開關(guān)I9.7、I10.6動作不同步,導(dǎo)致了工作臺不旋轉(zhuǎn)。進一步確認為三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位,調(diào)整機械裝置,使其與二工位同步,這樣使故障消除。
發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的第一步,而且是最重要的一步。特別是對數(shù)控機床的外部故障,有時診斷過程比較復(fù)雜,一旦發(fā)現(xiàn)問題所在,解決起來比較輕松。對外部故障的診斷,我們總結(jié)出兩點經(jīng)驗,首先應(yīng)熟練掌握機床的工作原理和動作順序。其次要熟練運用廠方提供的PLC梯圖,利用NC系統(tǒng)的狀態(tài)顯示功能或用機外編程器監(jiān)測PLC的運行狀態(tài),根據(jù)梯圖的鏈鎖關(guān)系,確定故障點,只要做到以上兩點,一般數(shù)控機床的外部故障,都會被及時排除。
拓展
數(shù)控機床專業(yè)就業(yè)方向
我國制造企業(yè)已普遍運用先進的數(shù)控技術(shù),隨之而來的是對數(shù)控人才的大量需求。 數(shù)控就業(yè)前景美妙在興旺國度中,數(shù)控機床曾經(jīng)大量普遍運用。我國制造業(yè)與國際先進工業(yè)國度相比存在著很大的差距,機床數(shù)控化率還不到2%關(guān)于目前我國現(xiàn)有的有限數(shù)量的數(shù)控機床(大局部為進口產(chǎn)品)也未能充沛應(yīng)用。原因是多方面的,數(shù)控就業(yè)人才的匾乏無疑是主要緣由之一、由于數(shù)控技術(shù)是最典型的、應(yīng)用最普遍的機電光一體化綜合技術(shù),我國迫切需求大量的從研討開發(fā)到運用維修的各個層次的數(shù)控技術(shù)人才。
一、數(shù)控就業(yè)的人才需求主要集中在以下的企業(yè)和地域:
1、國有大中型企業(yè),特別是目前經(jīng)濟效益較好的軍工企業(yè)和國度嚴重配備制造企業(yè)。軍工制造業(yè)是我國數(shù)控技術(shù)的主要應(yīng)用對象. 有很大的數(shù)控就業(yè)空間。杭州發(fā)電設(shè)備廠用6000元月薪招不到數(shù)控技術(shù)工。
2、隨著民營經(jīng)濟的飛速開展,我國沿海經(jīng)濟興旺地域(如廣東,浙江、江蘇、山東),數(shù)控就業(yè)人才更是供不應(yīng)求,主要集中在模具制造企業(yè)和汽車零部件制造企業(yè)。具有數(shù)控學(xué)問的模具技工的年薪已開到了30萬元,超越了“博士”。
二、數(shù)控人才的學(xué)問構(gòu)造—數(shù)控就業(yè)技藝需求:
如今處于消費一線的各種數(shù)控人才主要有二個來源:一是大學(xué)、高職和中職的機電一體化或數(shù)控技術(shù)應(yīng)用等專業(yè)的畢業(yè)生,他們都很年輕,具有不同水平的英語、計算機應(yīng)用、機械和電氣根底理論學(xué)問和一定的入手才能,容易承受新工作崗位的應(yīng)戰(zhàn)。他們最大的缺陷就是學(xué)校難以提供的工藝經(jīng)歷,同時,由于學(xué)校教育的專業(yè)課程分工過窄,依然難以滿足某些企業(yè)對加工和維修一體化的復(fù)合型數(shù)控人才的請求。
另一個來源就是從企業(yè)現(xiàn)有員工中選擇人員參與不同層次的數(shù)控技術(shù)中、短期培訓(xùn),以順應(yīng)企業(yè)對數(shù)控人才的急需。這些人員普通具有企業(yè)所需的工藝背景、比擬豐厚的理論經(jīng)歷,但是他們大局部是傳統(tǒng)的機類或電類專業(yè)的各級畢業(yè)生,學(xué)問面較窄,特別是對計算機應(yīng)用技術(shù)和計算機數(shù)控系統(tǒng)不太理解。
就業(yè)方向
在工業(yè)企業(yè),從事數(shù)控程序編制、數(shù)控設(shè)備的使用、維護與技術(shù)管理,數(shù)控設(shè)備銷售與售后服務(wù)等工作。數(shù)控技術(shù)專業(yè)在主要面向機械、模具、電子、電氣、輕工等行業(yè),可從事產(chǎn)品設(shè)計與加工、數(shù)控編程、數(shù)控機床操作、數(shù)控常用CAM軟件多軸加工、數(shù)控設(shè)備調(diào)試與維修等相關(guān)工作。數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的畢業(yè)生分配單位的性質(zhì)分布如下:三資企業(yè)占58%,國有企業(yè)占26%,民營企業(yè)占9%,其他占5%。數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的畢業(yè)生所從事的工作性質(zhì)分布如下:操作占55.7%,編程占13.4%,維修占9.4%,工藝占8.0%,生產(chǎn)管理占7.1%,質(zhì)量檢測占4.5%,綜合占1.2%,營銷占1.7%,行政管理占1.4%,其他占5.5%。
就業(yè)前景
數(shù)控技術(shù)專業(yè)是一種集機、電、液、光、計算機、自動控制技術(shù)為一體的知識密集型技術(shù),它是制造業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化、柔性化、集成化生產(chǎn)的基礎(chǔ),同時也是提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)率必不可少的物質(zhì)手段。日本、美國、德國等工業(yè)發(fā)達國家采用數(shù)控技術(shù)所獲取經(jīng)濟效益大致為:操作人員減少50%,成本降低60%,機床利用率達60%--80%,機床臺數(shù)減少50%,生產(chǎn)面積減少40%。世界制造業(yè)由于數(shù)控技術(shù)的廣泛應(yīng)用,普通機械逐漸被高效率、高精度的數(shù)控設(shè)備所替代。數(shù)控技術(shù)在機械制造業(yè)的廣泛應(yīng)用,已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的強大動力。加入世貿(mào)組織后,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,中國正逐步成為“世界制造中心”,數(shù)控化率已成為衡量一個國家或企業(yè)制造技術(shù)水平和經(jīng)濟實力的重要指標之一(數(shù)控化率:設(shè)備擁有量中數(shù)控設(shè)備所占的比例)。目前我國機床的數(shù)控化率僅為1.9%,而日本高達30%,美國超過了40%。在發(fā)達國家數(shù)控機床已經(jīng)普遍大量使用,而我國數(shù)控技術(shù)應(yīng)用推廣同發(fā)達國家相比差距很大。我國數(shù)年內(nèi)將增加40-50萬臺數(shù)控機床,相應(yīng)需要60-80萬數(shù)控專業(yè)技術(shù)人才。
【數(shù)控機床故障分析與維修經(jīng)驗總結(jié)】相關(guān)文章:
電腦光驅(qū)故障維修分析03-05
維修數(shù)控機床診斷故障的八種方法05-24
如何判斷數(shù)控機床是否發(fā)生故障-數(shù)控機床故障診斷方法03-04
數(shù)控機床的電氣故障方法03-15
數(shù)控機床的故障診斷、處理03-21
內(nèi)存故障分析03-05
數(shù)控機床的維修技巧02-27
電腦故障維修大全03-01